英力特化工刘小刚:实干是青春最美的注脚
“我喜欢和设备打交道,喜欢看着自己参与的技改项目落地见效,更喜欢看到团队拧成一股绳把工作干好。”刘小刚总爱这么念叨,语气里带着股子对工作的热乎劲。
书架上,“优秀共产党员”“优秀班组长”“技术攻关标兵”“先进工作者”等荣誉证书层层叠叠,可他总说,最让自己踏实的就是大家那句“跟着刘主任干,心里有谱,知道责任啥样、担当啥样”。
在英力特化工工作22年,刘小刚把青春融进轰鸣的生产线,用实际行动诠释共产党员的初心。从技术骨干到管理尖兵,他以“闯劲”“钻劲”“韧劲”“暖劲”破解生产难题,用奉献书写共产党员的担当。
扎根一线的“铁脚板”
“生龙,今儿电石质量咋样?发气量测出来没?要严格控制电石粒度........”晨光刚落,刘小刚的身影早已扎进卸料区,目光牢牢锁着卸货车辆,向身旁工艺技术岗的王生龙问道。
2003年入职英力特化工时,23岁的刘小刚没想到,自己的青春会与氯碱化工的管线、阀门紧紧缠绕20余年,从基层职工到运行部主任虽岗位几经变化,但始终未变的是他那“哪里需要就扎在哪里”的实干劲——他始终坚信“现场有真相,脚到心才到。”这是他刻进骨子里的“笨办法”。因此每天必去现场成了他雷打不动的习惯。
自挑起树脂运行部主任的担子,刘小刚深知:带好头并不是喊口号,而是把脚印印在运行部的每个生产区域,便是最好的动员。”在生产区域里,他的脚步从未停歇,每天徒步巡检近3万步,把问题“揪”在现场、解决在现场。他牵头推行生产现场关键点位“常态化巡查”,在运行部各生产装置划定29个定点必查区域,借人员定位系统拧紧管理螺丝,针对夜间、节假日等薄弱时段开展“三纪”抽查,硬是带着团队把生产线从“波动大”调成了“稳定高效运转”。
“喊破嗓子,不如做出样子。”这是他一贯的工作作风。他带头实行经营班子“装置包干制”,每月带队复盘装置难点:设备管理怎么提效?生产环节如何优化?安全环保管控咋落细?清洁文明治理咋抓实?桩桩件件,他都带着团队往“细里抠、实里做”,让“严细实”成为运行部的工作底色。
这双“铁脚板”踩过的是对岗位的热忱,是对责任的坚守。在他带动下,生产线从“波动频发”迈向“稳定运行”,设备故障率大幅下降,现场管理成效看得见、摸得着。
“跟着刘主任跑现场,学到的不只是技术,更是‘把工作做到极致’的较真态度。”副主任薛卫东的话,说出了大家的心声。
创新破局的“操盘手”
初到树脂运行部时,面对安全生产管理提升的挑战,刘小刚心里透亮:“老办法解决不了新问题,管理要‘走心’更要‘创新’。”
在生产调度会上,他敲着投影仪上的生产流程图,目光扫过各装置主管,语气斩钉截铁:“咱们目标就一个——安全稳定、提质增效!但怎么干?得让每个装置、每个员工都清楚劲该往哪儿使、怎么使,这是关键!”一番话像根“定海神针”,让大伙心里有了准头。
“氯乙烯转化效率上不去,就像人得了‘慢性病’,拖不得!”在氯乙烯装置周生产例会上刘小刚说。
氯乙烯转化效率低,是制约提质增效的“老大难”问题。那段时间,刘小刚牵头带领装置技术骨干扎进生产现场,白天揣着笔记本守在转化生产区,盯着转化器调试参数,对着管线阀门一蹲就是半天,本子上记满了温度、压力波动的时间点;夜里窝在办公室翻查历史数据对比分析。整整三个月,从原料配比、触媒填装到转化器优化,20多个关键参数被反复“打磨”,终于磨出了“最优解”。
解决了氯乙烯转化率低下“病灶”,刘小刚又盯上了电石消耗这个成本核心指标。他拽着装置技术人员扎进电石卸料区、发生器、清净等岗位,连电石进厂发气量检测环节都寸步不离,从发生器温度、压力控制到电石渣浆溶解乙炔气量的提升,再到发生器排渣频次较为科学的摸索出最优值,每加12斗料排渣一次,彻底抛弃原有按每班8小时定期排渣2次的死板做法,紧盯关键工艺指标的控制,乙炔收率达到了86.7%以上。
“那段日子,他见着拉电石的司机都要凑上去追问‘路上有没有受潮’,愣是把精细管理追到了原料运输的‘源头’。”难怪乙炔装置工艺技术岗王生龙提起他,言语间全是实打实的服气。
从优化转化配比、监控温度调整到对触媒衰退情况实施全周期无间断跟踪,再到电石消耗查定,刘小刚带着技术骨干扎根现场,用“走到、看到、摸到”的实劲,把精细化管控落到每个环节。成效是实实在在的,生产系统连续7个月稳定运行,刷新近5年最长生产运行纪录,树脂耗电石较计划值下降9千克每吨,达到历史最好值。
2025年初,面对糊树脂阶段性反应不稳定问题,刘小刚主导建立的“质量追溯+实时监控”双保险机制,对聚合、汽提、干燥全流程动态跟踪与数据采取实时共享管理,彻底攻克反应质量不稳定的技术瓶颈,3月份以来,三型树脂优级品率、糊树脂一级品率连续保持在100%。糊树脂装置主管展祥国说:“刘主任他总能在‘不可能’中找出‘可能’,切实解决实际问题。”
“指标不会自己变好,就得带着人把问题‘踩’在脚下——现场走到位了,办法就冒出来了。”在季度总结例会上刘小刚对大家说。他的话朴素却有力,藏着20余年氯碱化工职业生涯攒下的“实战哲学”:管理创新不是空谈,是把心沉到现场,把脚扎进一线,用“走心”的态度和“创新”的法子,一步步“踩”出安全与效益的双提升。
冲锋在前的“急先锋”
2024年夏季,一场暴雨突袭厂区,运行部生产厂区积水迅速上涨,眼看要危及电气设备。“跟我来!”他抄起铁锹第一个冲进雨幕,带领团队在设备周边垒沙袋、疏水管道。雨水混着汗水顺着下巴往下淌,他顾不上擦一把,扯着嗓子指挥:“张万军,赶紧查排潜水泵!李永明,紧盯水位计,随时汇报情况!”整整3个小时,他守在积水最深的区域,直到积水退去设备安全了,隐患彻底消除,才发现鞋底早已磨穿,脚踝被碎石划出了血痕。
在成本管控上,他是出了名的“较真”。行业里电解离子膜平均更换周期5年,他却带着团队“死磕”每个细节,每次停车检修,膜电压哪怕波动0.1伏、酸碱度变化0.1个单位,都得记清楚认真分析,摸透规律。从稳定入槽物料流量、电解槽温度、膜电压、阴阳极压差控制到细化巡检标准,定期利用检修期间对每一张膜进行气密性泄漏测试,他带着大伙将技术资料翻了一遍又一遍,硬是将离子膜使用周期延长至8年多,打破行业先例。
“企业就像咱们的‘大家’,每一分钱都得花在该花的地方。”刘小刚常把这句话挂在嘴边,在他眼里,把小事做细、把细节做精,就是对岗位的负责。
从暴雨里冲在最前的身影,到装置里盯着数据“死磕”的模样,刘小刚20多年来虽没什么豪言壮语,却用实实在在的行动,把“党员”两个字写成了“关键时刻靠得住、日常工作做得细”的担当——是危难关头的“急先锋”,也是精打细算的“当家人”,更是扎根化工一线、用肩膀扛起责任的“老兵”。
暮色降临,生产区的灯光次第亮起,刘小刚又一次踏上巡检路,他的脚步声在装置区里规律响起,生产区的灯光映着他巡检的身影。看着仪表盘上稳定的参数,嘴角不自觉扬了扬。安全帽下,鬓角的碎发被汗水微微打湿,露出几丝浅灰的痕迹;手掌的老茧凹凸分明,那是摸过无数阀门、拧过万千螺丝的印记;办公桌上20多本工作日志,纸页泛黄、页脚卷边,记满了从“小刘”到“刘主任”的20余年:是凌晨三点蹲在设备旁排查异响的背影;是技改现场汗湿后背仍攥着图纸的坚持;是带徒弟时“阀门扭矩要记准,参数波动藏着细活”的反复叮嘱;更是藏在骨子里的“把企业事当自家事”的初心。
他常说“没有最好,只有更好”。这话不是口号,是落在实处的较真——巡检时会多停几秒摸摸管线温度,技改方案会和团队掰扯到每个细节,带新人时会把经验写成小贴士贴在操作间。角色从技术骨干到管理岗位,变的是职责,不变的是路过反应釜时总要扫一眼运行状态的习惯,是听到设备运转声就下意识驻足倾听的敏锐,是“只要在岗位上,就把事做到极致”的较真。
这就是刘小刚,他虽不擅说漂亮话,他却用实际行动证明,把每一个岗位当成战场,把每一项责任扛在肩头,把“初心”写成了每日多走的两公里巡检路,写成了对每个参数的“斤斤计较”,写成了团队里“有他在就安心”的信任。在“没有终点”的奋斗中,在他的带领下,让这份初心化作团队攻坚合力在生产线上绽放出最朴实、最耀眼的光芒。