英力特化工张洪岳:毫厘之间的“守线人”
在英力特化工电石运行部原料装置,张洪岳穿梭于设备与管线之间,进行着每日安全检查。这里没有电石炉的熊熊火焰,只有沸腾炉的低吼和兰炭碎屑扬起的尘雾。张洪岳是该公司电石运行部原料装置主管,他指尖掂量的是电石炉的“口粮”,更是电石生产线稳定运行的“生命线”。
指尖上的“标尺”
该公司电石运行部原料装置不仅是电石生产的“咽喉”,更是守护电石炉稳定运行的“生命线”。入炉兰炭的水分控制是决定电石炉能否平稳运行、能耗能否降低的关键指标之一。水分过高,轻则影响电石质量、增加电耗,重则可能引发炉况波动。烘干兰炭水分指标定为百分之一以下,而在张洪岳这里,这个数字不是上限,而是他日常工作必须牢牢锚定的基准线。
每天清晨,张洪岳的身影总会准时出现在兰炭堆场与烘干生产线之间,随手抓起一把刚烘干好的兰炭,在指尖轻轻搓捻几下,感受其湿度与粒度,便能对其水分含量估摸个八九不离十,与仪器检测结果往往相差无几。这并非特异功能,而是长达数年、经手数百万吨物料积累出的极致手感。
电石生产需要大量耗电,兰炭水分每降低百分之零点一,每吨电石电耗下降约十五度,炉况稳定,料面透气性也好。“兰炭水分里藏着成本。”张洪岳打了个比方,“如果兰炭水分把关不严,经济效益就悄悄‘蒸’发了。”张洪岳没有豪言壮语,只有日复一日的较劲,从原料入厂检验、上料皮带巡检、烘干温度与时间的精准调控,到筛分后兰炭配比的精细调节,每一道工序都环环相扣。张洪岳负责日均烘干处理兰炭600余吨,年累计达22万吨以上,这些冰冷的数字背后,是电石炉“口粮”稳定优质的坚实保障。
细微处的“革新”
张洪岳深知创新才是发展的永恒动力,他的目光从未停留在简单的“守住指标”上,而是始终在探寻如何更安全、更环保、更经济运行装置。
“我们开展提质增效活动,就是要通过优化设备运行参数来提高工作效率,达到创收增效的目标。”张洪岳是这样说的也是这样做的。原料筛分系统是影响烘干效率与成本的重要一环,筛网孔径是否合适,直接关系到兰炭的粉末率与有效利用率。通过长期观察和数据分析,张洪岳大胆提出并实施将上料系统烘干筛网孔径从6×30毫米更换为6×20毫米。这一细微调整,使兰炭粉末率显著下降了2个百分点,意味着更多合格粒度的兰炭被送入电石炉,直接提升了原料利用效率,降低了生产成本。
面对烘干筛分后物料转运环节存在的皮带运输安全隐患及较高的设备损耗问题,张洪岳经过现场勘察,多次论证改用无缝钢管制作溜管,将物料从上层振动给料机直接导入储料罐。这项改造,不仅彻底消除了该段皮带运输带来的安全风险,还减少了皮带、托辊等易损件的使用与更换,还一举措实现了安全、环保与节能降耗的“一箭三雕”。张洪岳还积极参与并推动了“四万立式烘干机多粒径均化及多出口结构改造”“电石炉煤气系统智慧赋能与安全效能提升”等多个创新创优项目。从原料入厂的精细管控,到生产流程的局部改进,再到工艺操作的持续优化,每一次细微的突破,都凝聚着他对工作的热爱。
循环水的“医生”
电石生产装置循环水系统如同人体的血液循环,水质好坏直接关系到电石生产装置设备的安全稳定与使用寿命。一段时期循环水系统水质易恶化、设备结垢问题凸显,成为制约电石生产的“隐疾”。
张洪岳凭着一股不服输的钻劲,从零开始深入研究循环水处理工艺。他说:“我们要像呵护自己的孩子一样,时刻了解循环水的各项指标。”为此,他牵头建立了一套科学严谨的水质监测与调控体系。每日,对循环水的酸碱度、浊度、总硬度、电导率、氯离子浓度等关键指标进行高频次监测分析,并根据数据动态调整药剂投加量与工艺参数,将水质稳定控制在最佳区间。针对传统反洗方式耗水量大的问题,他通过对过滤装置运行特性的反复摸索,他精准优化了反洗频率与强度,并创新性地结合喷淋水池进行置换调节。一套“组合拳”下来,有效地降低了循环水的浊度和腐蚀速率,减少水耗百分之十,实现了节水与降耗的双赢。
“别小看这百分之十的减少量,日积月累就能省下不少水,不仅节约水资源,还降低电石生产成本。”该公司电石运行部党支部书记马占平非常认真地解释道。在调整药剂的添加比例和投加方式上,张洪岳更是精益求精。马占平对张洪岳的工作赞不绝口:“他对工作认真负责,还特别爱钻研。他搞出来的这套水质监测系统和药剂调整方案,实施后效果非常好。”
不见波澜壮阔,尽是细水长流。张洪岳对兰炭烘干指标的极致追求、对设备改进的不懈探索、对循环水系统的悉心呵护、对团队的倾心培养,生动诠释了什么是“于平凡中见卓越,于微细处显担当”,他以匠心为笔,以技术为墨,书写着守护电石生产装置安全稳定运行的新篇章。